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MACS在间甲酚精制加氢扩容改造中的应用联合收割机

时间:2022年07月01日

MACSⅡ在间甲酚精制加氢扩容改造中的应用

MACSⅡ在间甲酚精制加氢扩容改造中的应用 2011: 一. 引言化学品事业部东区间甲酚装置经过2001年二期扩能改造,工艺水平已达国际先进水平,氧化和烃化单元改造所用的DCS系统为北京和利时系统工程股份有限公司的MACSⅡ系统,该系统运行稳定可靠,DCS系统的使用提升了装置的控制水平,提高了生产效率。为了充分发挥改造优势,消除影响装置的生产的“瓶颈”,挖潜增效,事业部决定对精制加氢单元也实施DCS改造,提高控制水平。精制加氢单元原自控系统二次表主要采用的是美国Moore公司的PAC353过程控制器,完成对现场信号的处理;以研华工控机为上位采集监控操作站,上位机完成对生产过程的监控,工艺流程实时监控,棒图,历史报警,实时报警,趋势,报表等操作。其他二次表还有FOXBORO公司的SPEC200盘装表,无纸记录仪。上述不同厂家仪表存在增加了维护强度,存在的主要问题有:1.上位计算机监控软件容易出现故障,造成死机,影响正常生产。2.SPEC200控制仪表型号多为70年产品,备品备件采购困难,订货周期长。3.多数仪表已使用很长时间,超过了其正常使用寿命,故障率上升,控制率、完好率下降,同时仪表回路内隐患环节增加,给装置造成了生产、安全方面的诸多不稳定因素。精制加氢单元DCS改造作为间甲酚装置二期改造的完善项目,DCS系统继续采用北京和利时公司的MACSⅡ,消除了存在的问题和隐患. 二.生产工艺特点来自分解、中和系统的分解液,含有丙酮、苯酚、水、异丙苯和挥发范围由非常高(乙醛)到非常低(焦油)的各种副产物,进入分解液罐(2115-F),经精制进料泵(301-J/JA)向粗丙酮塔(301-E)进料。粗丙酮塔(301-E)进料在预热器(304-C/CA)经来自脱烃塔的塔顶蒸汽预热到99~103℃,两个预热器切换使用,进料中的钠盐部分析出在预热器的管程,可用酮水冲洗除去。含丙酮、水和烃类的塔顶馏出物经分凝器(302-C)冷却到90~92℃,在回流罐(302-FA)气液分离。汽相进入丙酮精制塔(303-E_),液相作为粗丙酮塔的回流,罐中积累的水间歇排至苯酚排出罐(316-F)。丙酮精制塔(303-E)采用减压精馏,从侧线分离出高纯度的丙酮产品,从塔底脱除水、异丙苯、α—MS和其他组分。高纯度的丙酮产品经冷却后送至丙酮产品罐(301-FD/FE)。氢氧化钠稀溶液在塔的进料口上方塔板处加入,醛类进行醛醇缩合生成高沸点组分,釜液经塔底泵送到培底冷却器(311—C)冷却到60℃进入丙酮塔底分离器(307—FA)。在此进行相分离,水相进入丙酮汽提塔(310—E),油相溢流至轻焦油罐(353—F),做为加氢单元的进料。由粗丙酮塔(301—E)来的塔底物流和来自苯酚精制塔(306-E)塔底物流一起作为粗苯酚塔(304—E)的进料。塔中大量苯酚和由粗苯酚塔带来的轻质有机物由塔顶馏出,约80%的苯酚留在粗苯酚塔釜以降低塔釜温度并可减少塔顶的苯乙酮浓度。塔釜液送入苯酚回收塔(311-E)。苯酚回收塔从粗苯酚塔釜液中回收苯酚,塔顶蒸汽直接进入粗苯酚塔釜,培釜含酚低于10%的焦油物流在重组分冷却器(323—C)冷却后,送入焦油储罐(317—F)。粗苯酚塔的塔顶物流与来自苯酚精制塔(306—E)的塔顶切除物流汇合进入脱烃塔。该塔利用水做共沸剂,在上部的45块塔盘从苯酚中分离烃类。在该单元,将进入苯酚精制工序的轻质烃和来自306-E的塔顶物中的杂质一起脱除。脱烃塔的一部分塔顶馏出物向粗丙酮塔进料预热器(304—C/CA)供热,一部分进入脱烃塔回流槽(312—F)中。塔顶馏出物在312—F中进行相分离,水相作为回流,含苯酚的油相通过隔板溢流至油相侧,经328—J/JA送至中和器(214—F)。脱烃塔的塔底物几乎完全是苯酚,送入酚处理器(301-D)。 脱烃塔釜液由塔底泵318—J/JA送出,经换热器(362—C)与酚处理器(301—D)换热后,再经调温水冷却器(363—C)冷却至70℃,进入301—D。处理器采用CT-151固体酸离子交换树脂,使微量酮类与苯酚反应生成高沸点组分,净化苯酚产品。301-D出料经362—C与进料换热后进入苯酚精制塔(306—E)。经过酚处理器的物流从第31块塔板进入苯酚精制塔(306—E)。塔顶气相经316—C和320—C冷却至70~80℃,流入回流罐(314—F)。314—F中液体一部分为306—E提供回流,另一部分(含有一些剩余的水)返回脱烃塔,塔釜物料由321—J/JA返回粗苯酮塔。高纯度的苯酚产品由侧线(第5或第7块板)采出,冷却至60~70℃送入苯酚产品罐(301—FA/FB)。 将精制单元来的轻焦油经20%NaOH洗涤后回收其中的苯酚,然后经循环烃系统处理得到含20% α—MS的异丙苯、α—MS混合液。这部分物料在加氢反应器751—D中经加氢处理得到98.0%以上的异丙苯供氧化使用。自装置来的含酚、含丙酮的废水,经PH值调节后在205-E中用萃取的方法回收废水中的苯酚,在203-E中回收废水中的丙酮,使废水中的苯酚、丙酮含量达到环保要求后排放到环保中心。脱轻、脱重后的轻焦油贮存于310—F,经加氢进料泵751—J/JA送加氢反应器751—D。经加氢进料冷却器751—C冷却后,从加氢反应器顶侧线进入。界区外的氢气经减压调节阀PIC—7504调节至0.86Mpa,后经

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